Hallo Peter,
Hier mal ein paar Bilder von meinem Revell-Umbau. Habe daraus ein neues Thema gemacht.
Motore sind Speed 320, da wird das Befestigungsgewinde dicht gemacht , Entstörung anlöten und das ganze in Plasti Dip tauchen (Welle muss freilaufen)
Servos sind auch damit behandelt, aber man kann auch Wasserdichte nehmen. Die Steuerung und Tiefenruderanlenkungen sind bei N. Brüggen abgeguckt.
Ob es alles lange funktioniert wird der Praxistest zeigen. Den Wackelkontakt habe ich behoben und warte auf besseres Wetter.
Wenn noch Fragen sind werde ich versuchen sie zu beantworten.
Gruß JürgenRevell VIIC RC-Umbau 001.JPG
Revell VIIC tauchfähig mit einfachen Umbau
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Hi,
nun die restlichen Bilder
Jürgen -
Das ist ja interessant! Sehr unkonventionelle Herangehensweise. Ich mag es zu lesen, wenn mal was anderes gemacht wird. Frage: wird es ein statisches Tauchboot? Und hab ich das richtig verstanden, dass die Motoren im Wasser laufen und mit Plastidip abgedichtet wurden?
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Hi Danny,
ja die Motore laufen im Wasser und sind mit Plasti Dip abgedichtet. Eigentlich brauchen nur die Lötstellen vom Kabelanschluss und Entstörung ueberzogen werden. Es kann dann nur noch bei der Antriebswelle Wasser eindringen. Ich denke aber das Lager ist so eng das nichts eindringt Die Servos sind mit Fett Gefüllt und ebenfalls in Plasti getaucht sowie alle Verbindungsstecker
nach dem Zusammenbau. Die Praxis wird zeigen ob es funktioniert. Sonnabend will ich das Boot testen wenn das Wetter mitspielt. Beim ersten Test war ein Stecker defekt.
Das Boot taucht dynamisch, soll es zumindest. Die ganze Sache ist nicht so ganz alleine meine Idee, denn ich habe mal im Netz einen Baubericht gelesen , allerdings nur eine Folge, dann wurde nicht weiter geschrieben ( U-Boot Modellbau aus Österreich) Muss mal sehen ob ich den Link noch finde. Ich hatte den Bausatz und dachte versuch es doch mal. Vom Bausatz abgesehen bin ich
beim Material unter 100 Euro.
2 x Speed 320
2 x Antriebswellen mit kurzem Stevenrohr
2 x Servos mini einfache Ausführung
2 x Schiffschrauben Messing
1x Fahrtregler 20 Ampere
1 x Plexiglasrohr oder Sanitärrohr mit Endkappen Habe durchsichtig genommen um besser zu kontrollieren ob Wasser eindringt
Kleinkram Stecker Kabel Servodraht usw
Fernsteuerung hat man sowieso
Gruß Jürgen -
Hi,
Nachtrag: Meine Baubeschreibung muss man als Versuch werten, denn mit vernünftigen U-Bootmodellbau hat das nichts zu tun. Die Praxis wird zeigen wie lange und ob es überhaupt
funktioniert. Da keiner mehr reagiert hat sind wohl Alle geschockt was ich da produziere.
Danny: Habe mal bei Dir reingeschaut und kann nur sagen, das ist U-Boot Modellbau. Du hast da sehr gut und sauber Deine Modelle gebaut, aber auch die Werkstattausrüstung schein vom Besten zu sein Drehbank usw.
Ich baue ja noch Red Shark U-boote und da läuft nichts elektrische im Wasser.
Sonnabend wird es sich zeigen ob und wie lange mein VIIC im Element funktioniert (vernünftiges Wetter vorausgesetzt)Gruß Jürgen
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Moin Jürgen!
und ? wie lief es mit deinem Boot? Bin schon gespannt.
Also ich würde nicht sagen, dass das nichts mit vernünftigem Bau zu tun hätt. Wenn am Ende das Modell läuft, ist es egal wie man zum Ziel gelangt ist. Im Gegenteil: Möchte nochmal betonen, dass gerade so einer Herangehensweise interessanter zu lesen ist, wie z.B. mein Geradeausgebaue. Da gibts nicht viele Überraschungen zu lesen leider
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Hi,
Mein eigenwilliger Bau des VIIC lief eigentlich zufriedenstellend, wenn da nicht ein kleiner Fehler aufgetreten wäre. Ich bin ca 20 Minuten mit einem selbst gelöteten 950 mAh Akku gefahren.
Dann ließ die Motorleistung nach und es konnte nicht mehr dynamisch getaucht werden. Nun der Fehler, sowie das Boot im Wasser war gingen die Tiefenruder auf Vollanschlag tauchen.
Boot aus dem Wasser Ruder wieder normal und ließen sich auch betätigen. Alle waren sich einig mit Feuchtigkeit kann es nichts zu tun haben. Keiner hatte aber eine simple Erklärung.
Dadurch konnte ich nicht richtig tauchen, da ich nicht gegensteuern konnte und das Boot ging steil nach unten bis die Props in der Luft waren.
Zu Hause das Boot in den Gartenteich ohne Deck gesetzt und die ganze Sache beobachtet. Wenn der Ruderarm vom Tiefenservo gerade unter Wasser war schlug das Servo aus und blieb da stehen,
Boot etwas aus dem Wasser Servo wieder OK. Empfängeranschlüsse Ruder Tiefenruder getauscht wieder das gleiche Servo mit Ausschlag Jetzt Servo gleicher Bauart getauscht, wieder
das gleiche. Jetzt Servo mit Plastegetriebe eingebaut so wie auch das Ruderservo ist, nun alles in Ordnung. (alle Servos sind gleichermaßen abgedichtet gewesen).
Da muss irgendwie Strom fließen bei denen mit Metallgetriebe, aber eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht.
So nun ist richtiges S...Wetter, sonnst hätte ich es nochmal im Gewässer getestet ob ich es mit dem T- Ruder ausbalanciert bekomme, sonnst muss noch ein Regler rein. Platz ist dafür noch vorhanden
und auch noch für einen kleinen Magnetschalter . Leider sind die Bausteine (Lageregler) sehr teuer.
Wie lange die Motore und Servos im Wasser aushalten wird die Zeit zeigen.Gruß Jürgen
Ich hoffe jemand hat Fotos gemacht die würde ich dann mal nachreichen -
Hallo Jürgen,
wenn es am Servo mit Metallgetriebe liegt, hast Du wohl einen Potenzielausgleich über die Metallachse fürs Servohorn was wohl den Servo stört.
Das bekommst Du ja nicht abgedichtet.
Geht vll. übers Getriebe und den Motor an die Elektronik, oder über das Poti?Trotzdem interessante Herangehensweise.
LG Martin
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Hallo Martin,
genauso wird es sein, kann dann eben nur Servos mit Plastegetriebe verwenden. Ist auch kein Problem, da die Stellkraft gering ist. deinen letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden.
Wie schon geschrieben die Herangehensweise ist nicht unbedingt meine Idee denke ich. Aber ich habe so weiter gebaut wie ich es mir dachte, weil der Österreicher den Bauplan nicht weiter ins Netz gestellt hatte.
Gruß JürgenGeht vll. übers Getriebe und den Motor an die Elektronik, oder über das Poti?
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Guten Morgen Jürgen,
wenn die Abgangswelle aus Metall in irgendeiner Form entkoppelt (isoliert) wäre im Servoinneren.
LG Martin
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Hi Martin,
weiß nicht mit welchen Teilen die Welle im Servo kontakt hat, aber irgendwie wird einer vorhanden sein der zu Störung führt. Muss mal ein Servo auseinander nehmen
Gruß Jürgen -
Hi,
gestern das VIIC getestet und die Servos liefen sauber im Wasser. Allerdings war es schwer das Boot gleichmäßig unter Wasser zu halten, darum müsste ein Lageregler rein.
Schade das man da nichts vom Flugzeug nehmen kann , denn die bekommt man Preiswert in Fernost.
Leider konnte ich nur 5 bis 10 min testen, dann hat mal wieder ein Hund das Bedürfnis gehabt ins Wasser zu gehen. Da habe ich es lieber rausgenommen, weil ich da schon schlechte Erfahrungen
gemacht habe.
Ich glaube die Tiefenruder vorne muss ich etwas vergrößern.
Gruß Jürgen
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